DZ12KS/W适合于批量高效加工,不仅仅因为其动态性能高,还取决于该机床配置了双主轴和双交换工作台(W)。双主轴的使用可以使效率提高一倍。工作台交换一次仅用时2s,换刀时间仅为2.4s,可以将机床的非切削时间降至***。同时,该机床可配置第四轴转台,以实现零件一次装夹,多面加工,简化工序,提高精度和效率。在今后的工业发展过程中,越来越多的企业会想方设法提高生产效率,降低生产成本,以应对日趋激烈的市场竞争,DZ12KS/WDZ12K S/W适合于批量高效加工,不仅仅因为其动态性能高,还取决于该机床配置了双主轴和双交换工作台(W)。双主轴的使用可以使效率提高一倍。工作台交换一次仅用时2s,换刀时间仅为2.4s,可以将机床的非切削时间降至***。同时,该机床可配置第四轴转台,以实现零件一次装夹,多面加工,简化工序,提高精度和效率。在今后的工业发展过程中,越来越多的企业会想方设法提高生产效率,降低生产成本,以应对日趋激烈的市场竞争,DZ12K S/W的以上性能无疑将会得到越来越多的关注。
德国巨浪DZ12K S/W立式加工中心主轴准停装置故障诊断及排除
主轴发生准停故障时大多都无报警,只能再换到过程中断时才会被发现。发生主轴准停方面的故障应根据机床的具体结构进行分析处理,先检查电气部分,如确认正常后在考虑机械部分。机械部分结构简单,主要是连接。常见故障:
故障现象:主轴不准停,原因传感器编码器损坏,传感器或编码器连接套上的紧定螺钉松动。
排除方法:更换传感器或编码器
紧固传感器或编码器的紧定螺钉。
维修实例
故障现象:
德国巨浪DZ12K S/W立式加工中心,采用编码器主轴准停控制,主轴准停位置不准,致使换刀过程中断。
故障分析:开始时,故障出现的次数不多,重新开机后又能工作。经检查,主轴准停后发生位置偏移,且主轴在准停后如果用手碰一下,主轴会向相反方向漂移。检查电气部分无任何报警,所以从故障现象和可能发生的部位来看,属于电气部分的可能性小。检查机械连接部分,当检查到编码器的连接时发现编码器上连接套的紧定螺钉松动,是连接套后退造成主轴连接部分间隙过大,造成旋转不同步。
故障排除:将紧定螺钉按要求固定好,故障排除。
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